鋁模行業工作計劃

時間:2026-01-06 19:36:32 行業

鋁模行業工作計劃

  光陰迅速,一眨眼就過去了,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!是時候認真思考計劃該如何寫了。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的鋁模行業工作計劃,歡迎大家分享。

鋁模行業工作計劃

鋁模行業工作計劃1

  時光荏苒,歲月穿梭。 20xx年在忙忙碌碌中即將過去了,回首一年,內心不禁感慨萬千,這一年在工作中經歷了不平凡的考驗和歷練,有經驗也有教訓,有成績也有不足。在這辭舊迎新之際,感謝上級領導的大力支持和各部門的密切配合,同時感謝部門全員的支持和協助。在此,對生產部門20xx年工作予以回顧和總結:

  一、工作回顧

  生產任務方面:

  1、全年共生產型材噸,重點順利完成平魯善學小區前期供料。

  2、產品從傳統單一建材生產到批量工業材生產,鍛煉了生產小型輕型工業材的能力。

  3、建材品種多樣化,實現了斷橋55A、55B、55C、55D、55E、60A、平開50、120幕墻、150幕墻、百葉窗、肯德基門料等多系列多品種建材的`生產。

  生產管理方面:

  1、多車間實行噸產計酬,按勞分配多勞多得的工資分配方案,調動了員工的生產積極性。

  2、精簡人員,控制成本。擠壓車間、噴涂車間、氧化車間三車間今年沒有設立質檢崗位,質檢任務由車間擔負,與全年相比無明顯差別。

  3、培養本土技術人員,節約開支降低成本。擠壓車間今年機臺班長全部由本土人員擔任,大膽啟用本土技術骨干后,產品產量、質量、成材率較全年相比還有一定的改善。

  4、組織動員員工在停產期間服從公司安排,積極支援成品門窗安裝項目,實現員工增收企業增效互惠雙贏。

  不足方面:

  1、安全方面:今年各天然氣用氣車間都已實現電子監視管控,全面起升了安全生產環境。由于員工安全生產教育、員工安全生產管控、設備安全操作維護等沒有細化落實,各車間偶有輕小碰傷與設備損壞事故發生。

  2、質量方面:由于沒有實行一對一責任制,部門提出質量事故考核后,車間自行考核員工,存在責任不明大家挨罰,經驗教訓不吸取屢有重復性質量事故發生。

  3、生產訂單完成方面:

  (1)各車間只從自身角度考慮生產,缺少相互協助的團隊精神,部門有效溝通不及時,偶有生產流通工裝流通不及時與訂單完成不及時現象發生。

  (2)各車間生產完成情況統計不及時不減排產單,部門了解情況不及時影響訂單數量。

  4、設備維護方面:維修人員專業技術水平不足,設備日常維護保養責任制沒有落實,考核激勵機制不明確,員工能動性不足尤其是夜班設備出現大點的問題得不到及時處理。

  5、生產工藝方面:員工素質不高,經驗不足,車間明確的工藝文件不全面,缺少嚴格執行工藝規定的制度,部門缺少對員工的專業培訓。

  二、20xx年工作計劃

  1、以擠壓車間為試點車間,全面完善各項管理制度,實行一對一責任制做到大事小事有人管事事有人做。完善設備操作規程完善工藝操作規程,組織員工培訓專業知識起升生產技能。

  2、出臺廠內用電用氣規定,動員各車間關注生產成本,動員員工從小事做起節約生產資料,各車間生產成本自我管控,部門引導監督,通過激勵機制降低生產成本起高市場競爭力。

  3、加強部門管理職能,發揚團隊精神,協調完善各車間生產流程,起高產量及時完成訂單任務。

  三、20xx年展望

  面對即將到來的二0xx年,我愿以最飽滿的熱情對待新一年的每一天,在現有的基礎上,積極與各部門機密配合,團結協作,克服存在的不足與困難,提高工作質量,進一步抓好安全生產,為企業的發展盡我最大的努力!

  最后:祝各位領導和同事們身體健康!新年快樂!合家幸福!

鋁模行業工作計劃2

  “總結20xx瞻望20xx“長期穩定高效”是我從事電解工作以來的指導思想。做為車間負責人我仍然是以這種思想去指導車間工作,在電解穩定的基礎上逐步提高電效。20xx年受國際金融危機影響,鋁價格一度下降,利潤空間越來越小,為此集團提出了“節能降耗,苦練內功”的口號,從各個細節著手,抓好生產指標,降低生產成本。現將20xx年工作情況及20xx年的工作計劃匯報如下:

  一、電解生產方面:

  按公司制定的工段考評制度對電解工段長進行考評,各項技術條件得到較好保持,五六月份雖然停限電次數較多,但車間和工段都采取了積極的應對措施,總體影響不大。20xx年共產原鋁73585噸,電效平均,碳耗平均,氟化鋁噸。

  二、車間設備管理方面

  20xx年車間共大修電解槽三臺,較20xx年少修兩臺,大修的三臺槽均是陰極內襯破損而停,三臺槽平均停槽出鋁量噸,平均運行時間2175天(差15天不到6年),比20xx年停槽運行時間延長了406天,槽上部設備全年運行正常,抬包設備維護正常。

  三、綜合工段優化管理,開辟節能降耗新局面

  綜合工段積極配合電解工段完成各項任務,為了更好的提高槽罩的維修率,給工段配備了一臺氬弧焊機,節約了人力物力,降低了維修費用,綜合工段一年內的時間針對煙氣外冒情況多次進行想辦法解決,通過對槽周圍的三角板布條,導桿周圍加裝布條的方法,起到了一定的效果后期經生產處張處長的安排改為了四面圍繞可拿式的方式進行治理,通過對一個工段的調整來看,煙氣治理效果很好,車間已安排在20xx年元月底前將剩余電解槽導桿密封全部安裝完。

  節能降耗上從真空包的改造上節約了一定的費用,槽上部打殼氣缸上也做了細小的改動,即啟到了修舊利廢,又啟到了節約的目的,因為車間運行時間長,短路口周圍的絕緣板毀壞的較多,針對此情況車間和綜合工段人員多次想辦法最后制訂了將風格板調均勻用對角焊接鋼棍頭進行固定的方法,即加大了風格板與母線之間的距離,又節省了新絕緣板的投入,謹次一項可約5萬元。

  四、現場安全管理

  通過到廣西參觀學習后,車間全面推行5S標準化管理,從辦公室、值班室、到物料排放,衛生死角全面整理,做到長期保持,在車間的督促下,各工段認真執行,加大檢查力度,各方面保持到位,安全標準化管理工作在生產處指導下經過幾個月的籌備制作,各項工作已完成并通過了安監局的檢查驗收。

  五、不足之處:

  1、20xx年在應對原村物料質量不穩定上調整技術條件還不夠及時。

  2、20xx年在電解指標上完成的不理想,還有更好的節能降耗工作沒有開發。

  3、20xx年車間出現了四起工傷事故,車間負有管理責任,說明車間的宣傳監督、檢查工作做的還有差距。

  六、工作目標計劃:

  在20xx年工作的基礎上,力爭將20xx年的各項工作開展好,現將20xx年的工作目標計劃作以分解:在槽齡逐漸延長的基礎上,根據電解槽的運行情況進行大修。在不繼續強化電流的情況下全年力爭完成74000噸原鋁,電流效率計劃完成全年平均,力爭94%,碳耗全年計劃平均完成475㎏/t—Al,力爭完成473㎏/t—Al,氟化鋁單耗計劃全年平均完成25㎏/t—Al,力爭完成23㎏/t—Al,噸鋁可比交流電耗保持在13150kwh/t—Al以下,效應系數全年平均保持在以下,煙氣治理要有一定的效果,車間將根據總目標分解到各工段,給各工段定出明確的任務量,同時出根據槽齡與停槽數量分別定出要求,做到責任明確,各工段結合實際生產定出一年的工作目標與計劃,為完成車間的總目標而努力奮斗。

  七、管理動力:

  首先要吸取20xx年工作中的各項教訓,努力改善工作條件,開拓視野,安全是今年工作的重中之重,決不能像20xx年那樣接連出現工傷事故,要認識到管理好壞的區別,只有吸取教訓,總結經驗,認真檢查搖頭晃腦安排預防,才能未雨綢繆防患于未然,在20xx年的'工作中杜絕發生一起工作事故。電解槽的監控工作上要針對6年以上的槽子實施全面的監控,減少或杜絕整改事故的發生,盡量延長槽齡,為公司創造效益。

  技術方向的管理,要在現有的基礎上大膽創新,克服原材料質量不穩定帶來的影響,調整好技術方向,保證好電解槽的長期穩定,減少往年出現的小波動,并從節能的方向考慮,如何來降低電耗,減少氟化鋁的投入量,從降低碳耗方面入手,要做到以最少的投入來換取最大的產出,要從長遠的角度出發,認真總結工作中超過的每一上不,讓失誤過的不再回頭,讓新生的問題徹底解決,多研討技術上的難題,多克服突發的異常問題,來做到共同學習共同進步。

  節能降耗上,在去年的節能創新的思路上和行動上繼續走下去,變廢為寶,要注重到每一點細節上去,將更換出的殘極凡是能夠再利用的全部留出,安排重新使用來充分的降低碳耗,氟化鋁添加后撒上層熱料進行覆蓋,減少揮發,提高利用率,煙氣治理上加大對導桿及槽罩的密封,減少煙氣外排,提高煙氣的回收率,即節省原料,又凈化了車間工作環境。平日多要求綜合工段以預防故障為主,盡量組裝成品,多報配件,少報成品,減少中間差,總之節能工作要長期的抓下去,長時間的集結,就會產生可觀的經濟效益。

  現場管理工作,制定出今年的工作標準,現場要堅持保持5S標準,區分必須品和非出須品,養成牌物相符的習慣,將現場布置規劃的井然有序,給員工創造舒適的工作環境,多向同行學習,改進自己的不足,將現場工作抓到位。

  人員管理工作,首先要以身作則,嚴以律己,認真抓好考勤工作,率先帶頭減少休班時間,多與班段長研討學習,多摘現場培訓,要培訓好人才,給每位干部找出一個發展的舞臺,針對車間人員流動性大的情況,必須做好員工思想工作,人員越穩定工作越容易開展,員工培訓上結合職教科課程,適當插入車間應用的學習內容,做到隨學隨用,普及業務知識,增加知識面。

鋁模行業工作計劃3

  不經不覺從事鋁模工作已經有快4個月了,而整個xx主體結構工作也接近了尾聲。在這段埋頭苦干的日子里,我從一個對鋁模一竅不通的門外漢,通過不斷的摸索和學習加上個人對于鋁模工藝的見解逐漸形成了一套規管整個鋁模施工過程的方法。盡管在這段日子里由于鋁模的不成熟,讓我不得不付出比木模更多的時間和精力投入在日常的工作中,但讓我欣慰的是我所主管的三號樓還是能順利地按計劃封頂,這對于我就已是最大的欣慰和獎賞。而這個艱辛的開荒過程中不僅有我個人的血與汗,同時還包含著整個項目部每個工作人員的辛勤付出與配合,特別是領導對我工作的大力支持才使我能如此高效且快速地完成公司下達的任務。在此衷心感謝項目部全體成員對我工作的配合。下面我就我個人這段時間工作總結幾點我對于鋁模的見解:

  一、鋁模具有特殊性,需有模板技術較全面的專職人員從事專項工作

  在我從事鋁模工作之前,我一直對于鋁模都是一知半解,心想著我能做好木模,鋁模也不在話下。可當公司真正讓我去管理和主持3號樓鋁模工作的時候,我才發現,其實個中還是有其不同的門道。很簡單的,一個不同就是鋁模已經是一個成型的固定模數的產品,我們需要做的主要是按照固定的拼裝圖紙按序拼裝即可,而木模是根據結構圖紙現場按需制作后拼裝。雖然鋁模看似更易操作,但由于是成型的產品,并不能適應后期的變化與改動,所以很多后期設計變化鋁模基本很難完成。相對來說木模的可操作性讓其可以很好地適應各種改動與變化,但是材料損耗和混凝土成型質量等問題也使得木模在這些方面略顯下風。所以就這個工地的經驗而言,要用鋁模完成一個主體結構,不單只要靠鋁模施工還要兼有木模的配合才能完成。所以作為一個鋁模的施工員不單只要懂得如何拼裝,還要懂得如何讓其他方面更好地配合自己完成工作。

  二、鋁模各方面都不夠成熟有待進一步的摸索與創新

  我剛接觸鋁模的時候第一感覺就是亂,設計很亂,圖紙太多,根本適合現場施工;工人很亂,現場沒有太明確的管理制度,人員調配不合理,施工工序不清晰,完全無法正常有序地開展工作;材料很亂,所有材料的堆放和調度沒有個牽頭的人來管理,零散件過多,材料型號沒標準化,徹底地妨礙了整個鋁模的拼裝速度。為了整頓這“三大亂”,我幾乎花了一整個月才慢慢地一步步把鋁模施工的整個流程整理順暢。在整個過程中我發現鋁模存在很多現場施工的問題,如鋁模零件過重,不便于現場的施工,往往木模只需少數人就能完成的工作,鋁模需要花費比木模多兩倍甚至三倍的人工才能完成;工人普遍文化程度較低,認知水平不夠,所以對于鋁模圖紙也是似懂非懂,而設計過于多的零件型號,這無疑對于現場施工來說又是一大難題,導致剛開始拼裝的時候現場出現很多工人找半天找不到板的情況;大部分的工人都沒有從事木模的相關經驗,所以在模板拼裝完后缺少相關對于模板加固的經驗,并且對于整個施工的流水作業流程不了解使得在現場施工作業舉步維艱,因此對于鋁模工人的后續培養和教育是很大的空缺。雖然整個主體工程基本完工,但是這些存在的方面還是有待解決,希望在下一個項目有較大的進步和改善。

  三、鋁模作為一項新興技術需要大力的支持與配合

  作為公司的一項新興技術和未來的發展目標,鋁模技術備受全公司上下的矚目。作為試點的南山項目部自然也成為了大家眼中關注的對象,但是這些過多的.關注也會帶來很多幸福的煩惱。由于新技術的不成熟,導致整個項目出現很多計劃之外的問題,最明顯的就是鋁模的施工使得滯后于整體工期,質量和觀感達不到預想的要求,這也使得項目部內部和公司出現了很多不和諧的聲音,對于堅持鋁模的這個決定,越來越多的人持有保留意見,因此嚴重影響了鋁模工作的開展和參與鋁模工作內部人員的工作積極性。我也經歷了這樣一段時間的低潮期,但幸得項目部領導的理解和公司領導的鼓舞,特別是陳經理在各方面給予我的指導和幫助,使得我堅定決心,從而順利地完成公司下達的任務。經歷過這段鋁模工作的歲月,我深深地感覺到一項新技術的推廣和實施是需要各方面不斷的協調與配合才能成行的,所以希望在往后的日子里,公司能一如既往地關注鋁模技術的發展,為公司未來鋁模技術的成型創造更優質的培育環境!

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